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5月18日16時16分,馬鋼3號高爐正式點火開爐;19日9時16分,高爐順利出鐵。由此標志,3號高爐成功復產。
3號高爐復產,對于進一步推進公司當期及未來的極致高效生產具有重要意義。該高爐于去年7月2日停爐待修,今年3月,公司決定對其進行系統整修。其間,公司領導多次赴現場進行調研,統籌部署各項整修任務。煉鐵總廠與相關部門、單位攜手聯動、攻堅克難,精心組織、精心管理、精心施工,僅用短短2個月時間,便高質量完成整修任務。
快速響應,狠抓落實。公司下達整修任務后,煉鐵總廠迅速召集技術人員,組成3號高爐整修項目部和專業組,每日召開工程例會,確保整修工作有序有力推進。各專業組分別匯報當天整修內容和次日整修計劃,由項目組經過整理后,形成每日整修簡報,備案待查。在整修過程中,項目組根據高爐區域特性和整修實際,梳理建立224項“開爐確認清單”,并逐項逐級進行檢查、確認,形成簽字清單,確保萬無一失后,再上報公司申請開爐。
安全管控,常抓不懈。煉鐵總廠高度重視整修安全管理工作,不定期組織各部門、分廠專業技師人員,對現場進行全面安全檢查。針對樓梯、欄桿、平臺等設備設施的腐蝕程度進行細致、全面地評估與檢查,并上報項目組,再由項目組安排安全管控人員陸續入場,將檢查出的各類問題列入安全清單,進行集中整治,把各類隱患消除在萌芽期,為高爐后續復產和施工人員自身安全保駕護航。
合力攻堅,破解難題。“由于此次3號高爐開爐時間緊促,我們也遇到了不少制約高爐開爐、出鐵的難題。”煉鐵總廠高爐一分廠副廠長高廣靜表示,公司相關部門、單位和該總廠通力協作,及時與各生產廠家溝通、協商,確保了各備品備件按照規定型號、尺寸,及時運抵現場,避免了工期延誤。由于高爐停爐時未放殘鐵,為高爐開爐后活化缸造成一定困難,工藝組對開爐方案進行多次修改與調整,最大程度降低了不利影響。
經過一系列行之有效舉措,3號高爐于5月8日開始烘爐,13日順利完成了氣密耐壓試驗,16日開始裝料,進入點火前調試階段。
“目前,3號高爐生產良好。后續,我們將加強工藝調整與創新,密切關注爐況變化,嚴格標準化作業,爭取盡快實現達產目標。”該總廠相關負責人信心滿滿地表示。
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